“焦頁70號集氣站壓縮機因壓縮機組二級排氣溫度高報警停機了,對應的氣井也自動關井,請馬上搶修,先排查機組氣閥問題。”7月15日,江漢油田涪陵頁巖氣公司員工左佩通過電腦發(fā)現(xiàn)了問題,立即通知現(xiàn)場人員處理,很快恢復了正常。
“我們?yōu)閴嚎s機裝上了運行異常預警系統(tǒng),如同有了‘千里眼’,發(fā)現(xiàn)和解決壓縮機故障的效率倍增。”公司采氣工程管理部信息自動化主管夏欽鋒興奮地說。
近年來,涪陵頁巖氣公司對氣田實施大規(guī)模增壓開采,有效提高氣井產(chǎn)氣量,緩解了產(chǎn)量壓力,增壓開采已成為氣田增產(chǎn)的關鍵一招,壓縮機的安全健康平穩(wěn)運行直接影響著氣田穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn),如何運用信息化手段、快速發(fā)現(xiàn)壓縮機故障、提高壓縮機運行效率提上了公司議程。
公司組織技術團隊,深入開展壓縮機運行異常預警系統(tǒng)研究,著力解決壓縮機運行數(shù)據(jù)采集不全、關鍵報警信息不能及時向生產(chǎn)、設備管理人員推送等技術難題,努力縮短壓縮機故障時間,提高氣井增壓開采效率。
技術人員對氣田數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)程序進行更新,對壓縮機參數(shù)、信息進行了拓展,新增了壓縮機報警信息、機組故障信息、壓縮機狀態(tài)信息等三大類25條預警信息,設立進氣壓力高低報警,主電機、空冷器、壓縮機振動高報警等多個報警值,盡可能地囊括壓縮機各種狀態(tài)及故障參數(shù)。一旦壓縮機運行發(fā)生異常,系統(tǒng)立即發(fā)出報警,并自動按照異常程度的大小進行排序,為壓縮機運行提供了可靠的遠程監(jiān)控保障。技術人員還與采氣工藝結合,編制壓縮機聯(lián)鎖控制方案,讓氣井井口切斷閥與壓縮機控制系統(tǒng)聯(lián)動,實現(xiàn)異常情況下壓縮機和氣井自動停機關井,全力保障集氣站點安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
此外,壓縮機異常預警系統(tǒng)還能將當時壓縮機運行狀態(tài)及故障信息等進行保存,實現(xiàn)壓縮機運行狀態(tài)可追溯,技術人員通過影像回放,分析數(shù)據(jù)及曲線變化,實現(xiàn)狀態(tài)及數(shù)據(jù)深度挖掘,準確找到壓縮機故障的原因,及時解決問題。
一天凌晨,焦頁48號集氣站發(fā)生閥門穿孔事件,站內(nèi)兩臺固定式可燃氣體報警儀同時發(fā)出報警,異常預警系統(tǒng)自動聯(lián)鎖進行全站關井及壓縮機停機,阻斷了天然氣大面積泄露,及時消除了安全隱患。
今年以來,壓縮機運行異常預警系統(tǒng)在氣田67座集氣站105臺壓縮機組上運用,壓縮機故障影響采氣時間減少了22%,月均增產(chǎn)300萬立方米,年可增產(chǎn)3600萬立方米,月均節(jié)約維修費用8.4萬元,年降低人工成本達50萬元。
責任編輯: 中國能源網(wǎng)